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中空玻璃自動涂膠系統(tǒng)的開發(fā)

      中空玻璃是一種良好的隔熱、隔音并可降低建筑物自重的新型建筑材料,在綠色節(jié)能、安全、防霧等方面起著重要的作用。它將兩片或多片玻璃與密封條、玻璃條粘接、密封。涂布丁基膠在制作中起到第一道密封作用。某玻璃廠涂膠過程存在密封膠浪費(fèi),涂膠不均勻,效率低等問題,迫切需要進(jìn)行改進(jìn)。
 
  一、系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)
 
  原有系統(tǒng)有支撐臺和支撐梁,涂膠機(jī)托盤固定在導(dǎo)向支撐梁上,膠槍固定在支撐梁尾端,支撐梁的每次移動可完成玻璃的單邊涂膠,同一塊玻璃四條邊的涂膠工作需對玻璃翻轉(zhuǎn)三次。系統(tǒng)設(shè)計(jì)的目的是要實(shí)現(xiàn)自動化程度較高的涂膠控制,不但可以避免涂膠的浪費(fèi)、提高涂膠質(zhì)量,還可以降低成本。根據(jù)現(xiàn)場的需要和對操作工人的調(diào)研,綜合分析后確定方案如下: 
  (1)改造機(jī)械結(jié)構(gòu)完成涂膠槍的兩軸向運(yùn)行 
 ?。?)選用PLC控制器提高涂膠的自動化程度 
  (3)選用伺服單元和伺服電機(jī)實(shí)現(xiàn)速度控制 
 ?。?)選用傳感器實(shí)現(xiàn)對出膠和斷膠的準(zhǔn)確控制 
 ?。?)開發(fā)上位機(jī)監(jiān)控軟件實(shí)現(xiàn)涂膠過程的實(shí)時(shí)監(jiān)控
 
  二、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及硬件選型
 
  系統(tǒng)主要由機(jī)械和電氣兩部分組成。機(jī)械部分新增托盤和Y軸向?qū)к墳樾略鼋Y(jié)構(gòu)。如圖1所示。 
  1.支撐臺 2.導(dǎo)向支撐梁 3.托盤 4.膠槍固定柱 5.X軸向?qū)к?6.Y軸向?qū)к? 
  電氣系統(tǒng)包括控上位機(jī)部分和下位機(jī)。上位機(jī)完成涂膠過程信息的實(shí)時(shí)顯示和控制。下位機(jī)PLC接受現(xiàn)場傳感器的信號,執(zhí)行程序處理數(shù)據(jù),驅(qū)動執(zhí)行單元。主要器件選型情況如表1所示。
 
  三、伺服單元參數(shù)設(shè)置
 
  伺服單元的正常運(yùn)行需對相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置如下: 
 ?。ㄒ唬┧俣瓤刂品绞降脑O(shè)定 
  當(dāng)點(diǎn)膠機(jī)的出膠量一定時(shí),伺服電機(jī)速度穩(wěn)定時(shí)才能涂膠均勻,因此對伺服單元設(shè)置為速度控制方式,即Pn000.1=0。利用輸入電壓與速度成正比的關(guān)系,對速度輸入指令進(jìn)行設(shè)定。設(shè)定速度指令輸入為+9V時(shí),電機(jī)正向轉(zhuǎn)速為1500r/min,輸入為+3V時(shí),電機(jī)正向轉(zhuǎn)速為500 r/min。Pn300=900,F(xiàn)n009的“rEF_0”屬性設(shè)置為“donE”。 
 ?。ǘ﹩⑼r(shí)間的設(shè)定 
  為了得到較為平滑的恒定加減速度,需設(shè)定其軟啟動功能。如圖2所示。圖中Pn305是電機(jī)從停止?fàn)顟B(tài)達(dá)到最高轉(zhuǎn)速所需要的時(shí)間,Pn306是電機(jī)從最高轉(zhuǎn)速達(dá)到電機(jī)停止時(shí)間,ta為實(shí)際加速的,tb為實(shí)際減速的,nN為最高速度即額定速度,n為實(shí)際運(yùn)行速度。  
  PLC模擬量輸出信號的電壓U和轉(zhuǎn)速n滿足: 
  根據(jù)經(jīng)驗(yàn)調(diào)整加減速的時(shí)間設(shè)定ta=tb=100ms,nN=1500r/min,利用上述公式設(shè)置Pn305和Pn306。 
 ?。ㄈ┻\(yùn)行基本功能的設(shè)定 
  結(jié)合控制要求,伺服單元的控制需滿足伺服ON始終有效、導(dǎo)向支撐梁和托盤均的正、反轉(zhuǎn)控制;超程保護(hù);電機(jī)自由運(yùn)行停止和緊急停止。參數(shù)設(shè)定為: 
  Pn50A.1=0,Pn000.0=0,Pn50A.3=2,Pn50B.0=3,Pn001.1=2,Pn001.0=2。

  四、軟件的開發(fā)
 
  (一)PLC軟件的設(shè)計(jì) 
  PLC程序采用模塊化的設(shè)計(jì)方法,用功能塊來完成。FC1進(jìn)行初始化,通過磁傳感器完成托盤的復(fù)位;FC2采集上位機(jī)信息,根據(jù)上位機(jī)確定的玻璃規(guī)格選擇伺服電機(jī)的運(yùn)行速度;FC3玻璃初始位置的確認(rèn),通過光纖傳感器檢測以此判斷是否進(jìn)入自動四邊涂膠過程;FC4四邊涂膠功能,涂膠過程有4個(gè)順序狀態(tài),狀態(tài)1為X軸向,狀態(tài)2為Y軸向,狀態(tài)3為-X軸向,狀態(tài)4為-Y軸向;FC5對下一玻璃到位情況進(jìn)行檢測,在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)如果檢測到玻璃到位,則對該玻璃的規(guī)格進(jìn)行確認(rèn),如果未檢測到下一玻璃則完成控制過程。 
 ?。ǘ㎝CGS組態(tài)軟件設(shè)計(jì) 
  上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)主畫面包括用戶登錄,手/自動控制,通訊測試,歷史查詢和打印四個(gè)子畫面。在進(jìn)行控制或參數(shù)設(shè)置之前,需先對PLC和上位機(jī)的通訊連接進(jìn)行檢測。所有電機(jī)的啟動、手動、自動的檢測以及傳感器的檢測用Light控件顯示檢測狀態(tài),并以顏色區(qū)分連接狀態(tài)。進(jìn)入手/自動控制方式后,先選擇玻璃規(guī)格,確定涂膠量和電機(jī)運(yùn)行速度后進(jìn)入控制模式,每個(gè)伺服電機(jī)均可實(shí)現(xiàn)正反轉(zhuǎn)手/自動,二者之間設(shè)有互鎖。此外顯示已涂膠玻璃的規(guī)格、加工時(shí)間、伺服報(bào)警情況,可對歷史數(shù)據(jù)條件查詢、打印。
 
  五、結(jié)論
 
  自動涂膠監(jiān)控系統(tǒng)。經(jīng)過調(diào)試后已投入使用,各個(gè)功能均達(dá)到了改造要求,達(dá)到了預(yù)期的效果。
 

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